“设备运行正常,各项功能均已投入自动,轧制速度、板型、厚差情况良好,产品正常产出”。华中铜业3#精轧机厚控系统升级改造于近日顺利完成,并成功产出合格带材。困扰华中铜业设备技术员曹俣蒙多年的“心头大患”终于得到彻底解决。3#精轧机于2009年投产至今已运行15年,该轧机厚控系统的主控制器及相关模块已经停产,备件采购困难,周期漫长,成为影响设备正常运转、生产稳定运行的一大隐患。在进行设备更新改造中,公司坚持“谋当下、看长远”,进行统筹规划。2024年上半年,华中铜业3#精轧机升级改造项目立项。通过对3#精轧机厚控系统的升级改造,解决备品备件已停产难采购问题,同步升级轧机自动化控制系统的相关功能。2025年1月8日开始,利用计划检修停机时间,公司开展3#精轧机的升级改造,经过多个日夜连续施工与调试,设备于1月13日晚开始生产,并于1月16日完成精调,稳定运行。“以前只能靠激光测速仪,若激光测速仪损坏,厚度公差将不受控,无法生产。现在可以选择使用激光测速仪速度或者偏导辊速度,激光测速仪若出现故障,可以使用偏导辊速度正常生产,同样保证厚度公差,可节省2台激光测速仪备件费用68万元。”曹俣蒙介绍到,改造后的系统还增加了不少新功能。1月21日,洛阳铜加工电子带厂四辊轧机VME控制板损坏,经联系厂家回复控制板已停产,无法确定是否有库存,市场采购周期较长。1月23日上午,该厂厂长向公司求援。无独有偶,该备件正与3#精轧机升级改造刚刚替换下的控制板为同一型号。当天晚上18:00,该厂技术人员拿到备件后连夜返程,1月24日早上8点将控制板带回现场安装,经过调试轧机各参数,于当日晚22点设备恢复生产。新年伊始破难题,亦解兄弟燃眉急。此次3#精轧机的成功升级改造,不仅破解了备品备件采购难的问题,还解决了兄弟企业生产的燃眉之急,更验证了3#精轧机升级改造项目的准确预判和提前筹划,为公司后续的设备升级改造指引了方向。(张嵩)